最近搞的一些乱七八糟东西,后置水路快完成了。。。:
不愿用便宜的适配器,自己磨了根不锈钢的开孔锯适配器(奥氏体虽然不好热处理加强,但是不锈钢模量实心16mm粗,够强了。。。),做了个漩涡壶,还矫情做”水流实验“哈哈







装车。OCD用了减震螺丝。。。高度也是算好的




漩涡壶之后,OCD发作把这个header tank焊得过火了,overkill overbuilt。。。 只是一个水壶而已,6601-T6 3mm铝板,正反双面满焊100%穿透,硬塞了3片加强(其实是方便观察水位,因为压力容器不愿意加透明管)。。。浪费氩气啊。权当作焊接油箱fuel cell的练手吧



这是那个计划热水管进水箱之前,焊几个翼片预冷一下。其实没大必要纯玩。OCD也是弄得过火了,增加了一些重量(但是车身不锈钢bracket各种穿孔开孔褶皱支撑,最小质量最大强度),3寸外包支撑搞得很强劲不怕震动,3寸软管是焊好后再旋进去的,也很累手。





软轴专用那种¼″中心孔的2″切割盘真的很少很不好买。。。但是俄喜欢用小盘切割复杂角落,尤其是车内。。。偷油獭老车很低矮1.2米高,但是底盘很高,在家车内复杂曲线切割,真的4″ 5″ 7″角磨机施展不开丫,本来角磨机头太大不适合曲线。于是,俄看上了手头老二手、气动 die grinder,但是关键是,没有2″切割盘,购物网站上都没有合适的能用在¼″轴的小切割盘;于是俄瞄了下房间,看到瞄上了俄有一大堆废旧的worn out 4″ discs 还没扔,就是中心孔很大~⅝″ or 16mm。于是,开始自制。



完成后很理想,tiny die grinder turned into a cutting beast! -而且,环保丫!本来那么多切割盘都没啥用了,现在又能发挥第二春直到耗尽!这下我可以放心去车里切割,焊接上自制的底吸naca duct了哈哈。用了几天已经离不开了,适合狭窄空间精加工,而且战斗力很强切得跟角磨机一样快。(4寸角磨转速10000转,磨损到2-3寸因为机头final bevel gear大就不好控制。Die grinder 90psi就能转速19000转,用2寸切割线速度其实一样,按钮控制好扭矩就行)小切割盘描曲线更是无比方便,一次切下来,比起角磨机菱形切出网格。。。切出曲线粗样。。。 打磨光滑。。。 简直省了一半多时间。(铣不说了,很多零件形状的夹持是很动脑子很费事儿。直磨也挺慢,夹持和控制扭矩更是一身汗)2寸盘可以直接切出4寸直径的曲线,或者稍稍倾斜就可以切3寸直径的曲线,满足80%的情况。



发现装着驾驶座实在没空间焊第二个floor naca duct。费尽力气拆出来座位(我的小身子骨,把死重的偷油獭原装7th gen座位从笼子里拉出来,累死了),用新制作的废品利用适配杆高效切割打磨,把duct焊了。这个RHD driver side 有 main hoop 落脚挡着,只能做成90°望天。反正接上水箱之后,水箱风扇吸力吸着没大区别


