穷B用小车自己车了个5pk v-belt pulley。。。
虽然俄知道车pulley是所有车活里最基本的入门小case,但是他猫的对于穷B every bit & insert counts,只有barebone 小小210v家用车,真的也挺惊心动魄not for the faint of hearts。。。
这个pulley是车用的AC delete。因为俄很瘦,虽在热带却从来不开空调(除了偶尔下雨天除雾,不过其实开窗淋点雨就雾小了),空调可是压缩机+管道散热片等等30kg的特大重量啊,要是删掉的话,这可是富人几千美刀买大量碳纤维都做不到的效果。其实车友网店里有成品AC delete pulley kit,但穷鬼嘛,当然是手头有便宜铝块废料、手残自制了。

首先,210v小车也没有上过心改良,就纯粹barebone车点外径,所以手头也根本没有内径车刀(压轴承)、内切断/开槽刀(轴承的卡环)、40°的锐角PK皮带槽道(常规外径刀insert主要是50°)。第一步当然是磨两个车刀。皮带毕竟是软的,所以也没想特别精确,够用就行吧。。。


磨了车刀后,随手拿了个棍试了下,刀可以,但是210v小车刚性实在太差mid slide rigidity’s appalling 中滑车受力跑零。所以决定锁死中滑车,只用底座大滑车手操稳住,自己用卡尺caliper先手画好线作为参考。

下一步准备,当然是给小车弄个mounting plate 可以螺丝装平面。不然的话虽然125卡盘能夹住铝块,但根本没法好好下手操作。其实很早以前就想用废旧刹车盘弄个了,可是太懒一直没动手。这次应急自己焊/车/钻304不锈钢的废料弄了个,三圈螺丝孔m6/m8都有适应大小件,中心整体铣下去1mm方便钻孔,也可以顶顶尖。

然后把铝块开了38mm中心洞装上了。铝的galling真的很噁心人,排屑故障可以秒杀一切工具,瞬间不眨眼的秒杀!所以有的时候排屑路径不够的话,真的软铝比硬钛64还要吓死人。这个开孔锯俄是钻0.5mm,退出来,再下0.5mm退出来。。。整整50多次慢工护零件。当时没留照片,拿个完成图示意。

然后初步实际操作很简单,5PK就是5个槽间距3.5mm,每个槽用40°下去3mm。为了保车刀,先用1.5mm开槽刀(开槽刀真的好用,切断刀因为比较高,在210v小车上没法后退到合适位置,不过开槽刀和切断刀的insert都是只剩最后一个了,也是小小捏了把汗)弄个2mm宽*1mm深浅槽,再进到1.5mm宽*1.5mm深,再用50°车刀(50°便宜量足不心疼,40°就只磨了一个。。。)进到2.0mm,最后才上40°手磨刀进完3mm深度。

后半部分就。。。最后用40°车刀进到3mm深度真他猫的恐怖到极点!此时车刀就是成型刀,切割面积越来越大,铝的galling可以瞬间灭掉车刀。所以本来左手稳住大滑车,右手进给;这时左手进给,右手吹风枪全力不间断猛吹,就是还没等刀刃把铝屑断屑呢,空压机就已经把铝屑断屑吹飞。这时的铝非常想galling,即使不停吹着也是震动震颤怪声巨响,2.50-3.00 depth每次只敢进给0.10mm,就是说来回25次流着冷汗弄完,马上长出一口气锉刀/noga手工精修了下。






内槽,内径都由手磨的内槽刀几乎全部一手包办了,也就只多用了个倒角刀倒了下角。内径用内径表确定了,也用caliper offset -0.10mm确认了下。因为害怕内径galling when press in bearing,所以没有刀太紧,而是刀成和轴承一模一样 47.00 无差别,然后#1000砂纸并抛光。事实证明其实可以紧一些,因为铝烤热膨胀后很松就手按下去了,都没用到下压,lesson learned,but 但是效果已经挺好,冷了后固定挺紧。


一开始没注意这块废料的材质还以为是5083,不过看到印了6063字样那肯定是6063了吧haha,比5083强不少,乐

总结就是。。。 I know I know v-belt pulley turning is most basic for lathe jobs, but for that pauper with only barebone hobbyist lathe, this job is not for the faint of heart…